【JMST】:二苄基甲苯作为LOHC加氢以及脱氢性能研究

2024-02-25 02:28

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二苄基甲苯作为液态有机氢载体加氢及其及其脱氢性能的参数研究

摘要:在低压系统下研究了二苄基甲苯(H0-DBT)的氢化特性。氢化实验在各种金属催化剂上进行,发现 Raney-Ni 催化剂的活性最高。实验均使用 10 克 DBT 和 1 克 Raney-Ni 进行,研究了各种参数的影响,包括压力、温度、H0-DBT 用量和搅拌速度。结果表明,在初始压力为 0.80 兆帕和搅拌速度为 800 转/分钟的条件下,170 ℃ 是氢化反应的最佳温度。此外,还将 H0-DBT 的氢化性能与 9-ethylcarbazole 进行了比较;与 9-ECZ 的氢化性能(2.79 wt.%)相比,H0-DBT 的氢化性能更高(4 wt.%)。最后,过氢二苄基甲苯(4.36 和 2 wt.%)的脱氢反应是在 1 % Pt/C 催化剂在 290 °C 下进行探究氢气产生量。

可持续发展需要对现有能源系统进行深刻变革。这利用可再生能源系统发电的情况显着增加1。最初,风能和太阳能系统被认为是最可行的替代方案,但是不确定的气象和季节影响会导致电力波动。例如,在有利的条件下会产生过多的电力,而在不利的天气下会发生电力短缺。因此,建立一个稳定、易于储存和运输电力的能源系统势在必行。除了常用的电能和机械能存储方法之外,水电解也是一种有吸引力的以氢的形式存储电力的方法。

氢的最优质量储能密度是120MJ/kg,其能量可以转化为电能而不产生任何有害物质(malign emissions)2。因此,氢作为一种清洁能源对于不同的燃料电池应用变得越来越有吸引力。因此,“氢经济”是未来化石燃料的替代品。氢气高度易燃易爆,目前阻碍了氢经济的未来发展。此外,需要合适的储氢系统来应对氢的低体积密度。传统上,氢气以液体形式压缩储存,但这该技术存在安全问题:蒸发损失和高处理成本,例如压缩技术的费用。为了应对这些挑战,氢存储和运输的有效方法是利用液体有机载体 (LOHC) 系统。

液态有机氢载体(LOHCs)被归类为多环芳烃化合物,可以通过催化加氢和脱氢。氢化后的液态有机氢载体可以利用现有的运输基础设施,在常压下运输到脱氢工厂。LOHC技术具有一些有益的特性:如较高的质量密度(超过 5 wt.%)和体积密度(50 gL -1 )。此外,脱氢反应产生的气体不含一氧化碳、二氧化碳或其他副产品。
同时,LOHC 具有可逆性,能够通过加氢和脱氢过程实现反应物和产物的转换。因此,LOHC 可以成为现有储存方法的有效替代品,也是减轻相关安全和运输挑战的可能解决方案。

程等人讨论了许多通过将 N、S 和 O 等杂原子引入芳香族化合物而产生的 π 共轭 LOHC 材料。这种包含杂原子降低了完全氢化LOHCs的催化脱氢反应所需的温度(低于200°C)。迄今为止,已经开发出许多具有高重量密度的杂环芳香族化合物,满足美国能源部对氢能汽车的要求。研究最多的 LOHC化合物为 9-乙基咔唑/十二氢-9-乙基咔唑 (5.79 wt.%) 、N-丙基咔唑/全氢-N-丙基咔唑 (5.43 wt.%)、N-乙基吲哚/全氢-N-乙基吲哚(5.23 wt.%)、2-乙基吲哚/全氢-2-甲基吲哚 (5.76 wt.%) 、7-乙基吲哚/全氢-N-乙基吲哚 (5.23 wt.%)、1-甲基吲哚/全氢-1-甲基吲哚(5.76wt.%)和吖啶/全氢吖啶(7.25wt.%)。
有趣的是,在上述化合物中,9-乙基咔唑(9-ECZ)/全氢 9-乙基咔唑(H12-9-ECZ)这对化合物被认为是一种很有前景的 LOHC,因为氢化和脱氢过程的反应温度低于 200 ℃。此外,H12-9-ECZ 转化为 9-ECZ 的转化率为 100%。不过,9-ECZ 的熔点较高(68 °C),导致脱氢材料在室温下凝固。此外,9-ECZ 价格昂贵,这也是其大规模应用的主要障碍。为了避免这些问题,2014 年,Brucker 及其合作者提出了二苄基甲苯(H0-DBT)作为一种有趣且有前景的LOHC替代品。与其他LOHC相比,二苄基甲苯具有某些优点,例如氢容量高(6.20 wt.%)和熔点高(390 °C)。此外,它的沸点较低(-39 °C至-34 °C),这意味着氢化和脱氢过程可以在液态下进行。此外,它还被认为是一种低毒、不易燃和环保的化合物。因此,这种材料近年来备受关注。

对于储氢工艺而言,合适的催化剂会对反应产生很大影响,因此催化剂的选择是一个重要参数。贵金属基催化剂在氢化反应中具有高活性和高选择性,被认为是高效催化剂。然而,Ru/Al2O3 和 Ni/Al2O3被认为是 H0-DBT 加氢反应中很有前途的催化剂。Do 等人3对 H0-DBT 的氢化进行了机理研究,确定了 H0-DBT 中三个芳香环在 5 % Ru/Al2O3 催化剂上的反应路径。Ru/Al2O3催化剂在 120 °C-200 °C 温度范围内对 H0-DBT 中三个芳香环的反应途径进行了测定。

Jorschick 等人4研究了温度对热变压反应器中 3 % Pt/Al2O3 催化 H0-DBT 加氢的影响,结果表明,在 230 °C 和 270 °C 下,分别在 180 分钟和 85 分钟内实现了完全加氢。在另一项研究中,Jorschick 等人5研究了 5 % Ru/Al2O3 和 3 % Pt/Al2O3的催化活性,并确定最佳温度分别为 < 220 °C 和 > 220 °C。

Shi 等人将 Pt 作为催化剂的性能与 Al2O3、HAP、SBA-15 和 C 进行 H0-DBT 氢化的比较。研究发现该反应的催化载体的顺序为 Al2O3 > SBA-15 > HAP > C。最近,Jorschick 等人比较了0.5%Ru/Al2O3、5%Rh/Al2O3、0.3%Pt/Al2O3和5%Pd/Al2O3的催化活性,发现最佳反应温度受催化剂影响较大。Ru/Al2O3和 Rh/Al2O3 的反应温度为
180 °C,而 Pt/Al2O3和 Pd/Al2O3为 240 °C。

近年来,全氢化二苯甲基甲苯(H18-DBT)被认为是一种有前途的有机液态氢载体。其氢容量为6.20 wt.%,1毫升的H18-DBT可以释放高达0.74升的氢气。此外,与9-ECZ和2-甲基吲哚不同,由于其低熔点,其脱氢材料处于液态。已经进行了多项研究来调查H18-DBT的脱氢反应条件的特性,发现最佳温度为290°C。已经研究了Pt和Pd金属催化剂在碳和氧化铝上的催化活性,发现Pt/C的性能优于Pt/Al2O3,而Pd在C和Al2O3上的载体则是最不活跃的脱氢H18-DBT的催化剂。此外,Bruckner等人通过将Pt/C的负载量变化为1%和5%来进行脱氢反应,他们的结果显示,1%的Pt/C是最佳负载量,产生了98%的存储氢。最近,Shi等人研究了Pt负载量为3%和5%负载在Al2O3上,以研究最佳负载量用于脱氢反应,并发现3%的Pt/Al2O3是两者中更高效的催化剂。

在本研究中,我们分别使用Raney-Ni和1% Pt/C催化剂进行了氢化和脱氢实验。先前,对于氢化反应,通常考虑使用高压系统(2-8 MPa);然而,在实验室环境中,这些被认为是不安全的。因此,我们采用了低压系统(0.80 MPa)进行H0-DBT的氢化研究。我们研究了不同催化剂、温度、压力和搅拌速度的影响。此外,我们进行了一项使用2g H0-DBT的实验,以比较其与9-ECZ的性能。此外,还进行了脱氢实验,比较了使用5克H18-DBT进行脱氢时产生的氢气体积,其含量分别为4.36和2 wt.%。

加氢和脱氢实验分别为在不锈钢搅拌釜反应器中进行。完整实验装置的示意图包括四个叶片搅拌釜反应器、氢气瓶、陶瓷带加热器、压力传感器、热电偶、压力表、冷水机、系统控制器、数据采集系统、针阀、排水装置如图1所示。
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反应器的容积、最高工作温度和持续压力分别为 300 mL、300 °C 和 1 MPa。反应器采用圆形铜垫密封,周围安装了陶瓷带加热器,最高加热温度为 350 ℃。反应器中安装了一个四叶片搅拌器,最大搅拌速度为 1000 rpm,由直流电机(H6D90-25G,型号为 H6D90-25G)磁力驱动。(H6D90-25G,GGM Co.) 在实验过程中,冷水机用于冷却搅拌器,使其保持磁性。反应器上固定了四个针形阀(Hy lok,GH 系列),其中两个用于连接氢气供应和真空泵,另外两个用作排水阀。此外,为了安全起见,还安装了一个泄压阀,将压力保持在极限值(< 1 兆帕)以下。反应器和真空泵的模拟压力通过安装两个布尔登式压力表进行监测。通过安装两个直径为 3.18 毫米的 K 型热电偶(TJ36-CASS-18U-6,Omega Engineering 公司)来检测样品和加热器的温度。通过安装一个压力传感器(M5256-C3079E-0508D,Sensys Co.) 反应器的理想温度和搅拌速度由系统控制器(1/16 DIN Controller 6100,West-cs)保持。美国国家仪器公司的 cDAQ-9178 八插槽机箱配有 NI9203 九通道隔离通用人工智能模块,用于记录整个实验过程中的温度和压力数据。所使用的 NI9203 模块、热电偶和压力传感器的精度分别为 ±0.20%、±0.75% 和 ±0.50%。

脱氢实验在同一搅拌罐反应器中进行。在进行脱氢实验时,氢源被断开,利用水置换装置来收集和测量挥发的氢气量,其他研究人员也是这样做的。水置换装置通过一个排水阀与反应器相连。水置换装置包括一个塑料容器、垂直支架、直径为 6 毫米的硅管、一个 16.84 升的瓶、一个直流电源和一个超声波液位变送器 (ULT)(LVCN414-I)。
超声波水位变送器(ULT)(LVCN414-I)安装在瓶子顶部,用于检测水位随时间变化的情况。然后对其进行校准,以计算收集到的高于水面的气体体积。将装满水的瓶子倒置在装有部分水的塑料容器中,并夹紧瓶子。将硅胶管的一端插入水瓶中,另一端连接到排水阀,从而将蒸发的氢气收集到水瓶中。挥发气体的体积相当于从瓶子中排出的水量。

与之前的研究一样,氢化实验使用了 10 克 H0-DBT 和 1 克 Raney-Ni 催化剂。插入 LOHC 和催化剂后,拧紧反应器,开启真空泵 10 分钟。使用系统控制器确定工作温度,并打开加热器。在达到正确的反应温度后,向反应器中通入氢气(H2),直到达到所需的压力,然后打开搅拌器。由于氢气在高温和低压条件下的行为类似于理想气体,因此吸收的氢气量由理想气体定律计算得出。计算过程如下:

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其中,Δm 表示氢气质量的变化,M 表示溶液的总质量。n0 和 nf 表示氢气的初始摩尔数和最终摩尔数。积分后,公式 (4) 转化为
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结果与讨论

不同催化剂的催化性能

四种不同的催化剂,分别是5% Ru/Al2O3、5% Pd/Al2O3、3% Pd/C和Raney-Ni,被选择用于检测它们对DBT的催化活性。每种催化剂的加氢实验在170℃下进行了10小时,初始反应器压力为0.80 MPa,搅拌速度保持在800 rpm。对于每个实验,将10克的DBT和1克的催化剂放入反应器中。由于在先前的研究中报告了5% Ru/Al2O3作为加氢反应的活性催化剂,我们首先在该催化剂上进行了实验;结果得到的氢容量为1 wt.%。随后,对5% Pd/Al2O3、3% Pd/C和Raney-Ni进行了加氢实验。得到的结果如图2所示。与5% Pd/Al2O3和3% Pd/C相比,5% Ru/Al2O3的反应速率略高,而Raney-Ni催化剂的反应速率则显著增加。此外,Raney-Ni上的氢吸收量最大,计算为1.33 wt.%,而在5% Pd/Al2O3和3% Pd/C上分别为0.94和0.75 wt.%。因此,Raney-Ni被发现是DBT加氢的最佳催化剂。这些催化剂的催化活性按降序排列为Raney-Ni > 5% Ru/Al2O3> 5% Pd/Al2O3 > 3% Pd/C。先前,5% Ru/Al2O3被报道为温度<200℃时最活跃的催化剂;我们的结果显示Raney-Ni催化剂的性能优于5% Ru/Al2O3。因此,我们选择了Raney-Ni催化剂进行进一步的实验。

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二苄基甲苯加氢不同反应参数的影响

温度对氢化反应的影响很大,因此有必要确定一个最佳反应温度。为此,氢化实验在 130 -200 °C 的温度范围内进行、 初始反应压力为 0.80 Mpa,搅拌速度为 800 rpm。在整个氢化反应过程中会发生四个不同的基本反应。将温度从 130 °C 提高到 160 °C 对所有反应步骤都有明显的影响。而超过这个温度(160 -190 °C),对这些反应步骤的影响可以忽略不计。然而,当温度升高到 200 ℃ 时,对最后的反应步骤产生了深远的影响。130-200 °C 温度范围内的等温线如图 3 所示。此外,温度升高到 170 °C,反应速率增加,与 180 °C 和 190 °C 下反应 6 小时的速率相似。当反应进行超过 6 小时后,发现 180 °C 和 190 °C 下的反应速率有所下降。氢吸收率降至 0.96 wt.%。因此,催化 活性和传质过程在很大程度上取决于温度。因此,催化活性和传质过程在很大程度上取决于温度。因此,结果 结果表明,最佳温度为 170 °C,此时的 加氢量(1.33 wt.%)和反应速率达到最大值。 然而,在之前的研究中,其他催化剂的最佳温度并不相同: Ru/Al2O3 和 5 % Pd/Al2O3 的最佳温度分别为 < 200 °C 和 240 °C。
图4

有必要研究搅拌速度对氢化反应的影响。在 170 ℃ 条件下,将搅拌器的转速从 200 rpm 提高到 1100 rpm。为此,将 10 克 DBT 和 1 克 Raney-Ni 放入加压至 0.80 兆帕的反应器中。结果如图 5 所示,反应速率与搅拌速度值无关,并且在所有搅拌速度下的氢容量相似。由于该反应的稳定性,因此在低搅拌速度下也能实现。此外,提高搅拌速度对反应速率没有影响。这可能是由于外部扩散的减弱造成的。
图5
有必要研究搅拌速度对氢化反应的影响。搅拌器的速度从200 rpm增加到1100 rpm,在170°C下进行。为此,将10克的二苄基甲苯(DBT)和1克的雷尼镍(Raney-Ni)放入反应器中,加压至0.80 MPa。结果如图5所示,表明反应速率与搅拌速度值无关,且在所有搅拌速度下氢气容量相似。由于该反应的稳定性,可以在低搅拌速度下实现。此外,增加搅拌速度对反应速率没有影响。这可能是由于外扩散的减少导致了质量传递阻力,如其他地方所报道的。研究了各种剂量的性能,以确定剂量对氢化反应的氢容量的影响。选择了2克DBT的剂量,以获得6.20 wt.%的氢吸收量。在已建立的最佳反应条件下,使用2克DBT和1克Raney-Ni进行了实验(以保持10:1的DBT与催化剂量比)。进行了10小时的氢化反应,以对应10克的剂量。所有供应的氢气都被吸收到DBT中,并且产生了1.33 wt.%的氢容量。从图6可以明显看出,与10克相比,2克的氢吸收量和反应速率更高。有趣的是,使用2克的氢容量(3.31 wt.%)几乎是使用10克DBT得到的值的2.5倍。这些结果表明,在低压系统中,DBT的较小剂量产生了更高的氢容量。因此,反应在DBT的较低浓度下表现更好。此外,上述结果表明,使用较少的DBT量将实现此系统的最大氢容量(6.20 wt.%)。然而,为了在低压系统下实现这个最大的理论值(6.20 wt.%),需要进行更长时间的实验。将在未来的工作中研究进一步减少DBT用量的性能。
过去十年来,9-ECZ 被认为是一种有前途的LOHC。因此,我们将9-ECZ的加氢性能与我们的H0-DBT进行了比较。我们在先前的研究中报告了9-ECZ的加氢性能。为了比较,使用相同的参数,即160°C、0.80 MPa 和800 rpm,对H0-DBT进行了88小时的加氢实验。结果如图7所示。完整的反应包括四个不同的基本反应,对于这两种催化剂,9-ECZ 和 DBT,其中9-ECZ吸收了12个氢气原子,DBT吸收了18个氢气原子。发现在前2小时,两种材料的反应速率相似,而后来对于9-ECZ来说速率减慢了。这表明加氢反应的第一步对于两种催化剂来说需要的时间相同,而对于接下来的三个步骤,DBT表现出更好的性能。实验结束后,计算出9-ECZ和DBT的氢容量分别为2.79和4 wt.%。这些结果表明DBT是一种有效的LOHC用于加氢反应。
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全氢DBT 的脱氢性能(Dehydrogenation performance of perhydro-DBT)

H18-DBT逐渐显示出作为高效LOHC在燃料电池应用中潜在的用途。因此,进行了脱氢实验以研究产生的氢气量。脱氢反应的反应物是通过进行氢化实验获得的。我们在优化的反应条件下制备了5克H18-DBT,用于2和4.36 wt.%的脱氢实验。通过真空过滤过程,从得到的产物(H18-DBT)中过滤出任何Raney-Ni催化剂的颗粒。储存的氢气理论体积分别为2620和1242毫升,对应2和4.36 wt.%。对于脱氢反应,将5克经过过滤的H18-DBT和0.50克的1% Pt/C引入反应器。1% Pt/C是H18-DBT脱氢最活跃的催化剂,最佳温度为290°C,如先前报道。对于每个实验,在达到稳定温度后将5克H18-DBT引入反应器,并保持排水阀开启以收集进入水瓶的产生的氢气。当生成的氢气进入水瓶时,水被排出。使用ULT连续监测水位。记录的数据使用线性滤波程序去除了这些噪音。

对于2和4.36 wt.%的H18-DBT,评估了记录的数据,生成的氢气体积分别为1214和2564毫升,如图8所示。结果显示,相比于2 wt.%的H18-DBT,4.36 wt.%的生成氢气量几乎是其两倍,并且生成的氢气量为所储存氢气的97.60%,如图9所示。对于氢气产率,在这两种情况下,70%的氢气在20分钟内产生,95%在60分钟内产生。剩余的2.70%的氢气在随后的60分钟内释放。对于4.36 wt.%,与2 wt.%相比,释放的气体初始体积更高,因为所储存的氢气量更高,如图10所示。因此,在这两种情况下,初始流速更高,然后逐渐减小。流速的减小是由于整体脱氢反应过程中不同阶段的反应发生。将过氢化DBT的第一个基本反应易于转化为H12-DBT,因此流速较高,已被其他研究人员所报道。相反,所有连续的H12-DBT到H6-DBT反应步骤的流速都会下降。此外,最后一步,即H6-DBT转化为DBT的步骤被发现是速率限定步骤;其流速最低。
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结论

我们通过改变不同的实验变量,包括所用催化剂、压力、温度、搅拌速度和H0-DBT的用量,对H0-DBT的加氢进行了参数研究。四种选择的催化剂中,Raney-Ni是最活跃的催化剂。关于温度的影响,170°C是反应速率和氢气容量(1.33 wt.%)最大的最佳温度。加氢直接取决于压力,而搅拌速度不影响反应速率。对于用量的变化,10小时内2克H0-DBT产生了更高的氢气容量(3.33 wt.%),而对于10克H0-DBT,比重氢密度为1.33 wt.%。此外,发现H0-DBT比9-ECZ更高效地作为LOHC。对过氢化H0-DBT的脱氢反应性能进行了研究,温度为290°C,产生了97.70%的储存氢气。


论文地址:Parametric study of the hydrogenation of dibenzyltoluene and its dehydrogenation performance as a
liquid organic hydrogen carrier


声明:仅代表推文作者个人观点,作者水平有限,如有不科学之处,请大家指正!


  1. I. Hadjipaschalis, A. Poullikkas and V. Efthimiou, Overview of current and future energy storage technologies for electric power applications, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13 (2009) 1513-1522. ↩︎

  2. M. Amende, A. Kaftan, P. Bachmann, R. Berhmer, P. Preuster,M. Koch, P. Wassercheid and J. Libuda, Regeneration of LOHC dehydrogenation catalysts : In-situ IR spectroscopy on single crystals, model catalysts, and real catalysts from UHV to near ambient pressure, Appl. Surf. Sci., 360 (2016) 671-683. ↩︎

  3. G. Do, P. Preuster, R. Aslam, A. Bosmann, K. Muller, W. Arlt and P. Wasserscheid, Hydrogenation of the liquid organic hydrogen carrier compound dibenzyltoluene - Reaction pathway determination by 1H NMR spectroscopy, Reac. Chem. Eng., 1(2016) 313-320. ↩︎

  4. H. Jorschick, P. Preuster, S. Durr, A. Seidel, K. Muller, A.Bosmann and P. Wasserscheid, Hydrogen storage using a hot pressure swing reactor, Energy Environ. Sci., 10 (2017) 1652-1659. ↩︎

  5. H. Jorschick, A. Bosmann and P. Wasserscheid, High temperature hydrogenation of dibenzyltoluene using alumina supported platinum catalysts - A key step for efficient hydrogen storage, Proc. of 7th World Hydrogen Technology Convention,
    Prague, Czech Republic (2017) 2-3. ↩︎

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